行星齒輪減速機制造加工質量、精度不良
從行星齒輪減速機入廠情況看, 各法蘭接合面有滲油跡象, 在安裝使用過程中檢查發現制造、加工不規范, 精度較低, 齒面精度不足GB10095、7級, 內齒圈齒面硬度相對較低, 熱處理效果不好, 固定支架焊接質量不良, 并且在一級內齒圈固定支架上有開錯孔現象, 給設備質量及運行留下隱患。另外, 固定支架鋼板厚度不足10mm, 壁厚較薄, 剛度與強度稍差, 內齒圈與固定支架形成懸臂狀態, 齒圈受力后, 固定支架產生彎矩, 也是固定支架產生變形、焊縫開裂的原因。
φ4×13.5m中心傳動水泥磨機設計參數如下:
(1) 磨機筒體有效內徑Di.=3870mm, 磨機倉有效長度=12.7m
(2) 有效容積V=π· (Di/2) 2×12.7=149.38m3
(3) 磨機轉速n=16.16r/min, 研磨體設計裝載量G=235t
根據磨機功率計算公式N0=0.2·V·Di·n· (G/V) 0.8=2657kW
電機功率N=K1·K2·N0=3321kW
K1—磨機型式系數 (中心傳動) 取K1=1.25
K2—電機儲備系數取K2=1.0
可見該行星齒輪減速機功率N=3 150kW, 在磨機設計研磨體裝載量G=235t附近情況下長期運行, 減速機選型富余能力小, 是該減速機齒輪過早失效的主要原因。
4.4 行星齒輪運行過程中受力不均載, 產生斷齒
從一級齒輪箱向外“鼓脹喘息”及三個行星齒輪中有一個行星輪出現斷齒, 說明其運行過程中嚙合不良, 受力不均載產生斷齒, 并且使中心齒輪產生振動, 軸承座螺栓松動、斷裂、滑動軸承發燒以致損壞。
4.5 行星齒輪減速機設計保安系統不周全
該行星齒輪減速機所有滑動軸承均沒有測溫安全控制點, 只是在回油總管路上設有一個測溫點, 油溫達到56℃時報警停機, 不能真實反映各軸承部位狀況, 一旦某一軸承點發生故障將對整個齒輪系嚙合產生不良影響, 導致不可預見的事故發生 (例如一級中心齒輪軸滑動軸承發燒損壞) 。